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第1017章 微型化整機組裝(2 / 2)

四、整機組裝完成:密封與外觀處理2024.02)

【曆史影像:工程師將屏蔽殼頂蓋與底殼對齊,嵌入導電橡膠密封條壓縮量30),用3x8螺栓按對角順序緊固,每顆螺栓扭矩設定為3n?;最後用酒精棉擦拭殼體表麵,粘貼產品標識。畫外音:“密封是微型設備的‘防護衣’,螺栓緊固是‘骨架連接’——這兩步決定了整機的可靠性和使用壽命。”】

1.屏蔽殼密封組裝

x2),確保密封條無扭曲、無斷裂;將頂蓋平穩蓋上,使密封條與密封槽完全貼合;使用8顆3x8不鏽鋼螺栓對角緊固,分三次擰緊:第一次擰至扭矩1n?,第二次2n?,第三次3n?,避免密封條受力不均導致密封失效。

2.外觀與標識處理

用酒精棉擦拭屏蔽殼表麵的指紋和油汙,去除組裝過程中殘留的膠跡和金屬碎屑;在頂蓋指定位置粘貼產品標識,包含型號、尺寸、重量、生產日期等信息;在接地端子處粘貼接地標識,接口處粘貼防水等級標識ip67)。標識粘貼位置偏差≤1,確保整齊美觀。

3.組裝完整性檢查

通過目視和手感檢查:螺栓無鬆動,密封條無外露,接口無歪斜;用鑷子輕拉導線和雙絞線,確認固定牢固;開啟電源開關,指示燈正常點亮,說明內部接線正確。組裝完成後,整機輪廓清晰,無明顯凸起或凹陷,符合設計外觀要求。

【組裝質量標準:密封性能符合gbt42082017《外殼防護等級ip代碼)》ip67要求;外觀無劃痕劃痕長度≤3)、無變形平麵度偏差≤0.5);內部接線無交叉、無擠壓,焊點無虛焊、假焊。】

五、整機測試:尺寸、重量與性能驗證2024.03)

【場景重現:測試工程師用高精度遊標卡尺測量整機長寬高,數據實時記錄在測試表格;電子天平顯示整機重量後,與設計目標對比;頻譜分析儀連接整機接口,測試抗乾擾性能是否達標。曆史錄音:“尺寸和重量是微型化的核心指標,但性能不能因微型化而打折——必須做到‘小而強’。”】

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的數顯遊標卡尺測量整機尺寸:長度124.8設計125,偏差0.2),寬度84.7設計85,偏差0.3),高度54.9設計55,偏差0.1);體積計算為124.8x84.7x54.9≈5803,小於設計目標的5843,尺寸達標。同時測量接口位置偏差:rj45接口中心距頂蓋邊緣15.0,與設計一致。

2.重量測試

將整機放在精度0.1g的電子天平上稱量:淨重495.3g包含pcb80g、蓄電池200g、屏蔽殼180g、其他部件35.3g),比設計目標的500g輕4.7g,重量達標。重量分布測試顯示:整機重心位於幾何中心偏下5處,手持時平衡感良好,無明顯偏重。

3.性能聯動測試

1)抗乾擾性能hz乾擾信號,整機誤碼率0.03,與組裝前抗乾擾部件測試數據一致,說明組裝未影響抗乾擾效能;靜電放電15kv測試中,整機無重啟,信號傳輸穩定。

2)續航性能

滿電狀態下,整機連續工作8.5小時,超過設計的8小時續航要求;低溫20c環境下,續航7小時,符合野外使用需求。

3)穩定性測試

連續開機72小時,整機表麵最高溫度45c,無過熱現象;振動測試10500hz,加速度10g)後,內部部件無移位,性能參數無漂移。

【測試報告:《微型電子密碼機整機組裝測試報告》2024.03.10)記載:“整機尺寸5803、重量495.3g,均優於設計目標;抗乾擾、續航、穩定性等性能指標全部達標,合格率100。”】

4.批量組裝驗證

,重量偏差≤±5g,性能合格率100,說明組裝工藝穩定,可滿足批量生產需求。

【成果總結:通過模塊化集成、空間優化和精準組裝,電子密碼機實現了“尺寸小、重量輕、性能強”的目標,整機體積較初始設計縮減58,重量控製在500g以內,同時保持了優異的抗乾擾和續航性能,為野外便攜使用奠定了基礎。】

曆史補充與證據

組裝標準:《gbt1912008包裝儲運圖示標誌》《gbt2423.12008電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗a:低溫》;

微型化數據:對比行業同類產品,本設備體積比傳統電子密碼機小40,重量輕35,處於行業領先水平;

企業案例:軍工領域微型通信設備的組裝工藝與本項目類似,通過“模塊化+空間優化”實現體積縮減,驗證技術可行性;)、電子天平精度0.1g)均通過計量檢定,測試數據具有法律效力。

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